Multikopterit.net keskusteluforum

Naze 32 / Baseflight ym.

Aloittaja varis, kesäkuu 24, 2014, 08:40:47 IP

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.

Petsku

Lainaus käyttäjältä: Tero - lokakuu 18, 2014, 08:34:50 IP

Lainaus käyttäjältä: Petsku - lokakuu 15, 2014, 10:08:10 AP
Ite vaihdoin cleaniin tuon autotunen takia. Ainakin tuossa 350 rungossa toimi hyvin. Minissä en oo vielä päässy testaamaan.

Pitihän tuota kokeilla kun tänään sain mini v2 valmiiksi. Miten tuon tulisi toimia? Kun kytkin autotunen päälle, lähti kone heilumaan niin kovin, että en saanut sitä pidettyä enää ilmassa. Ohjeita kun lueskelin olisi piippausta pitänyt odotella, mutta en kyllä niin kauaa tuota ilmassa saanut pidettyä, että olisi mitään piippaillut.

Ite tein tuon 350 kopterilla. Ja ihan vain 5-10 sekunttia päällä, sitten pois. Sitten se toinen akseli sama homma. Kun valmista ja kopteri on pysynyt ilmassa niin testi lento ja jos ei oo hyvät niin tulosten resetointi. Ja alotetaan alusta. Koitin uudestaan tehdä tunea ensimmäisten tulosten jälkeen ja kopteri muuttui lentokelvottomaksi. Eli aina vakio pideistä lähtee tekemään autotunea. Minissä olis tarkotus vielä tehdä tuo (mankka modattavana tällä hetkellä), siitä laskin noita pidejä alkuun reilusti ennenkuin rupean tekemään tunea.

MikeK

Bradwiinä kokeilin tuota. Pitäis yrittää pitää mahdollisimman pitkään "nitkuttamassa" sekä niin monta kertaa kuin vaan pystyy kumpaakin akselia. Laskee paremmat pidit. Ja muistaa kans autotunen jälkeen tallentaa uudet asetukset.
"Eikö kukaan tosiaan lennä multia enää muuten ku rilleillä?"

Petsku

Lainaus käyttäjältä: MikeK - lokakuu 18, 2014, 09:23:39 IP
Bradwiinä kokeilin tuota. Pitäis yrittää pitää mahdollisimman pitkään "nitkuttamassa" sekä niin monta kertaa kuin vaan pystyy kumpaakin akselia. Laskee paremmat pidit. Ja muistaa kans autotunen jälkeen tallentaa uudet asetukset.

Mullahan se rupes vetää ihan holtittomaks sen toisen kerran ku laitoin tekemään. Ja lopussa vetäs ihan yli ne ku rupes oskiloimaan ihan tautisesti. Pitää koittaa tolla minillä huomenna ku saan mankan takas.

rotomoto

#123
Cleanflight Autotune Ohjeita
https://www.youtube.com/watch?v=NXzy9Jq4OSQ

jinx

Taidanpa kans koittaa Cleanflightiä miniin, jos vaikka viikonloppuna olis aikaa :)
jinx tuubissa :: Jinxed Films
Uusi! fpv-kanava :: JinxedFPV

Ves@

Taisin mainita jossain vaiheessa, että tämmönen boardi aiheuttaa vielä ihokkaan repimisen  >:(
Ei toimi padissa toi multivii appi, ei löydä lankkua, tietokoneeseen yhdistäminen ilmeisesti tarvitsee taas jotain ropellihattutegnologiaa.
Tässä on halpojen ja hinnakkaiden lankkujen ero, toisessa ohjelmat inessä, toisessa saa hakata koodia tosissaan.

Mutta tappelu jatkuu, ja jos ei onnaa, menee sinne kuuluisaan nuotioon  >:(

ps. Oliko oikeesti jossain selväjärkiset ohjeet lankun säätämiseen ja tarvittaviin ohjelmiin, ajureihin yms ?
Go4: 40632km
DjiFly: 8620km
Autel: 2055km

FIN-RP-5836XXX

-Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro/Zoom, Pro/Platinium,
-Mavic 3, Air 2, Air 2s, Air, Mini, Mini2, Mini 3 Pro, Spark, Inspire1, Dji Fpv, Dji Avata
-Autel Evo Lite+ , Evo Nano +
-1000mm Octo, 900mm Y6, 1540mm Heksa
-PowerEgg

Petsku

Ekalla sivulla on androidin yhistys ohjeet ja muistaakseni nää ajurit tarviit jos on PC kyseessä http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Ekalla sivulla on kans hyvä video tosta lankusta.

Nemo

Mullakin kivisti aluksi androidiin liittäminen. Aluksi oli vikaa serial port ja baudrate asetuksissa, ja sitten taisi olla otg+usb kaapeli "väärin päin". Sillä on siis merkitystä kumpi pää kumpaan, mutta piti laittaa otg-kaapeli kännyn päähän.

Älä laita nuotioon, voin ostaa mielummin pois. 8)

Tuolla on erittäin selkeitä tutoariaaleja http://www.armattanquads.com/mullet-naze-fc-tutorials/ Aluksi yritin kahlata noita rcg:n ketjuja, mutta tuntuu olevan aika mahdotonta löytää sieltä jotain, kun topikissa on tyyliin 10.000 viestiä ja uusia tulee n.100kpl per päivä. :P

Ves@

Joku porttiasetus oli mullakin tuossa ketuillaan, nyt alko pelittää.
Alkaa vaan olla toi pieni testi quad nähny parhaat päivänsä, joten pitää tuumailla uutta runkoo.
Ilmeisesti 250mm linjalle seuraavaksi.
Go4: 40632km
DjiFly: 8620km
Autel: 2055km

FIN-RP-5836XXX

-Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro/Zoom, Pro/Platinium,
-Mavic 3, Air 2, Air 2s, Air, Mini, Mini2, Mini 3 Pro, Spark, Inspire1, Dji Fpv, Dji Avata
-Autel Evo Lite+ , Evo Nano +
-1000mm Octo, 900mm Y6, 1540mm Heksa
-PowerEgg

rotomoto


Nemo

En ole löytänyt nazeen täysin tyydyttäviä pid:jä ja meinasin kokeilla tota cleanflightia ja autotunea.

Mikä kannattaa pitää looptime kun aktivoi autotunen? Nyt mulla taitaa olla 2500, mutta edelleen on vähän pimennossa miten toi vaikuttaa. Kannattaskohan pitää se defaultissa 3500?

rotomoto

Taitaa riippua nopareista.
Default of 3500us/285Hz should work for everyone.
2500 on yleensä hyvä
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz

Petsku

Minissä itellä 2800 eikä autotune löytäny kunnollisia pidejä. Joko tiputti aivan liian pieneksi tai sitten nosti liikaa. Noston jälkeen tiputtelin ja testailin niin sai hyvän.

350 taas osu kerrasta kohilleen autotunella.

rotomoto


Pursi

Tilasin ton heti ja sain asennettua app ohjelman kans. Taitaa kestää 1-2vk enneku saa palikan... :P